現代電子元件裝配要求錫爐焊接溫度更加穩定,對錫爐高溫控制的難度也就增強。隨著預測神經網絡的應用研究不斷深入,由于其運算數據量大、收斂比較慢的特點,使其應用受到了硬件上的限制,實際應用并不多。但DSP高速數字信號處理速度越來越快,在線實時控制能力越來越強,在結合神經網絡的應用方面效果顯著。本文采用神經網絡的預測能力對溫度參數進行學習和調整,同時結合數字信號處理(DSP)模塊進行控制和運算,實現高速運算處理控制,最終實現了錫爐溫度控制系統在線實時補償加熱控制。 1 神經網絡控制結構 神經網絡對事件預測是一種很好的數據處理技術,在學習過程中發現規則,通過預測和DSP運算處理控制相結合來學習及調節控制函數的參數。基于神經網絡和DSP的控制系統結構如圖1所示。控制系統由預測神經網絡和DSP數字信號處理運算控制兩部分構成,這兩部分有共同的輸入信號,即網絡溫度誤差e。預測神經網絡對采樣溫度樣本和預先設置樣本進行預測和*估,預測值經過外部環境控制的影響因子進行適當校正后,進行預測神經網絡的權重和控制函數的參數調節。DSP運算處理控制中心根據控制溫度誤差和神經網絡預測值,通過高速數據運算處理,接收和發布各種控制命令并加以執行,包括實時溫度顯示、溫度控制輸出、溫度超越限值報警等輸入和輸出參數。執行機構是控制模塊的對象,溫度控制系統的最終對象為加熱器。因此,錫爐溫度控制系統以溫度的變化作為整個控制核心,它由溫度傳感器來轉化,經過神經網絡的預測和數字信號處理(DSP)進行有效的控制。 該控制系統的預測采用BP神經網絡,其特點是只有前后相鄰兩層之間的神經元相互連接,輸出神經元輸出預測值,預測神經網絡結構如圖2所示。網絡結構分為3層,即為輸入層、隱層和輸出層。輸入層負責接收數據,不進行運算。其中x0激活函數的初始值,位于[-1,1]之間的隨機數,而x1是網絡控制系統的溫度誤差e,x2和x3分別為加熱器的電壓電流檢測值。 實際應用中wij為各層連接權值,針對激活函數f(net)的控制參數net進行網絡系統收斂范圍的控制,從而有利于保證整個系統的穩定性。 因此,通過算法的實驗,利用自適應因子(1-β)對權修改量按需進行彈性的變化,實現了網絡收斂速度的學習。 2 DSP系統實現 錫爐加熱溫度控制系統對加熱控制關鍵件可實行PID控制,從而準確實現錫爐溫度變化的溫度加熱補償控制,增加熱效率的有效應用,并有利于提高電能的利用率,實現節能,同時提高了電路板焊接的合格率。系統構成包括DSP處理、溫度傳感檢測、電壓電流檢測、溫度顯示、溫度鍵盤參數設置、溫度報警、控制輸出等功能。系統操作簡單、顯示直觀、控制方便。控制系統的核心設計是DSP數字信號運算處理控制器。由DSP芯片TMS320FL2407做為控制中心,輔助外圍電路來實現系統控制。 2.1 系統硬件電路 控制系統主要采用DS1002型系統板及其多路I/O板,系統主要由數字信號處理芯片TMS320FL2407中心及相應接口外圍電路組成, 包括加熱器件可控驅動電路、溫度采集A /D 電路、溫度設定鍵盤輸入、溫度顯示電路和報警電路等。實時控制系統硬件電路原理如圖3所示。 (1)DSP數字處理電路。對接收溫度傳感檢測而轉化成數字信號進行運算處理,同時完成上位機預測狀態的處理,輸出執行控制信號; (2)加熱器件可控驅動電路。控制加熱器的執行機構可以采用傳統的繼電器類和可控硅類型,但其控制簡單、性能差。本加熱溫度控制系統采用PID方式,模擬量自動調節電壓相角,可以進行溫度的連續控制,解決溫度控制的精度和穩定度要求,實現控制溫度精度達到±2 ℃。根據溫度傳感器提供感應回饋的采樣數據,DSP輸出的PWM控制信號,控制加熱器的執行元件,達到在線實時控制錫爐溫度的目的; (3)溫度、電壓和電流采集A/D電路。系統在初始化工作時,不斷地通過傳感器采集當前的錫爐實時溫度。系統板通過I/O板將溫度傳感器采集的模擬數據和溫度誤差完成A/D轉換后,由高速通路送入DSP控制中心,同時結合電壓電流數據,將采集數據與比較寄存器內的設定值進行比較運算,經DSP高速運算處理后進行D/A轉換,進入控制執行機構; (4)溫度設定鍵盤輸入。系統的溫度控制參數的輸入由8個輸入輕觸按鍵通過串口與DSP系統板之間的通信實現; (5)顯示電路和報警電路。顯示電路組成單元由液晶模塊板、指示發光二極管和相應的驅動電路構成。液晶模塊板顯示系統的運行參數,主要由大字體顯示錫爐實時溫度,同時以小字體顯示當前加熱器的電壓和電流。正常工作時,電源指示二極管發紅光,工作指示二極管發綠光;當工作指示二極管發黃光時,預示系統電路出現故障,錫爐溫度有可能出現異常,需要斷開控制系統維修或重新啟動系統及復位。同時給出報警提示聲音,DSP控制輸出端送出斷開可硅電路的控制電壓,停止加熱器繼續工作。報警電路有喇叭及其驅動放大電路組成,報警聲音由軟件編程來實現。 2.2 系統軟件 在系統芯片中選用TMS320LF2407,通過上位機把C語言開發的算法經編譯連接后,轉換為DSP能接收的目標文件格式(COFF),加載到DSP進行執行控制。圖4為控制系統軟件流程圖。采集溫度傳感器的模擬參數經過A/D轉化為數字信號,用C語言編寫的控制算法通過CL30開發工具進行編譯,傳到DSP系統板加以運算控制,獲得控制驅動信號。在DSP控制中心,對基于神經網絡預測算法的過程中,上位PC機通過RAM進行狀態信息的捕捉,實時監測控制系統的參數性能,為溫度控制系統的控制算法提供有力分析依據,完成系統的調試。 控制系統經過系統初始化后開中斷,并進行各種功能檢測。溫度參數采樣進行A/D轉換成數字信號,送入DSP運算中心進行數字處理,輸出控制信號經D/A轉換用以驅動執行機構。定時器T0作為采樣設定周期,每個采樣周期完成一次采樣和運算分析處理,直到預測神經網絡學習完成,退出中斷而停止。 3 系統應用結果 在電路中安裝溫度、電壓和電流檢測裝置,經過電路實驗,在DSP中植入預測神經網絡算法的結果,從而實現溫度PID控制,其溫度控制曲線如圖5所示。 將預測神經網絡和DSP高速運算處理相結合的方法應用到錫爐的溫度PID控制系統中,大大提高了控制系統溫度的穩定性和精度,為電子元件在裝配過程中提供了可靠的焊接溫度,降低了因裝接高溫而損壞元件和電路板的可能性。 |