国产毛片a精品毛-国产毛片黄片-国产毛片久久国产-国产毛片久久精品-青娱乐极品在线-青娱乐精品

臺達PLC和觸摸屏在條并卷聯合機中的應用

發布時間:2010-12-8 12:24    發布者:techshare
以臺達PLC觸摸屏為控制核心,通過與變頻器、傳感器和電磁閥構成高效、可靠、先進的控制系統,用 PLC實現對電磁閥及變頻器的控制,利用觸摸屏對工作過程進行實時監視、數據分析及故障監控,使HXFA368型條并卷聯合機具有自動化水平先進和生產效率高等特點。

1、引言

HXFA368型條并卷聯合機在紡紗的整個過程中是個瓶頸環節,一旦出現問題,后邊整個生產過程就無法進行,所以要求設備控制系統穩定、性能可靠、使用方便和自動化程度高等特點。該控制系統將可編程序控制器(PLC)運算速度高、指令豐富、功能強大、可靠性高和抗干擾能力強等特點與觸摸屏操作簡單、功能強大、界面友好直觀的特點結合在一起使用,使該系統具有很好的人機交互功能,在生產應用中取得很好的效果。

2、工藝流程及硬件結構設計

HXFA368條并卷聯合機主要由成卷部分、牽伸部分、電氣控制柜組成,結構簡潔緊湊,在紡織備中起著承上啟下的作用,其部分工作流程見圖1:


1工作流程圖

系統采用中達電通公司DVP-60ES00R主機和DVP32XP(擴展模塊)系列可編程控制器作為中心控制單元,輸入點數52點,輸出點數40點,共計92點。操作顯示單元選用中達電通公司DOP-AE10THTD65536系列觸摸屏,電機驅動選用中達電通公司VFD110B43A系列變頻器控制。

在設備上共安裝48個傳感器和8個限位開關,其主要作用是負責各動作的定位、棉條有無的檢測和脈沖信號的采樣,傳感器的輸出信號都為開關量,以常開或常閉觸點接入控制器的輸入端子,選用24v直流電磁閥,直接用PLC的各輸出點驅動電磁閥。設備通過一個電機和10個氣缸完成系統機電氣一體化控制,達到了設備的工藝要求。

3、系統軟件設計

系統設計軟件流程圖如圖2所示。



2:程序流程圖

3.1 系統初始化

每套控制程序初始化都是必需的,每一次PLC上電或對PLC強制復位都要初始化,主要對在程序中使用的各種計數器、定時器、寄存器等進行復位和設置,同時保留上次運行需要記憶的各種數據,完成運行前的各項準備工作。

3.2 工作程序

工作程序由通信程序、計數程序和步進程序等組成,下面對各部分進行陳述。

通信程序采用MODBUS通信協議來完成PLC與變頻器之間數據的傳輸,MODBUS通信協議指令如下:

LD M1200

MOV H86 D1120 設置通訊格式

SET M1120 通訊格式保持

MOV K100 D1129 通訊時間超時設定

LD M1129

SET M1122 置位送信要求

LDP M1012

MODRD K1 H2101 D40 將D40所存數據寫入變頻器地址H2101

LD M1127 接收完畢

RST M1127

設備運行速度經計算轉化成頻率,系統軟件通過MODWD指令將轉化后的頻率寫入變頻器地址,最后由變頻器驅動變頻電機運轉來拖動設備運行,另外通過MODRD指令讀取變頻器的運行狀態(溫度、頻率、電流)數據,通過觸摸屏顯示出來,以便用戶對變頻器運行狀態的查詢,通過變頻器溫度、頻率、電流等數據判斷變頻器及設備運行是否正常,及時對設備進行維護,達到安全生產。

計數程序主要是對計數傳感器采集的脈沖信號進行處理,通過高速計數器C235來記錄脈沖信號,每經過一個計數周期后就將C235所記錄的脈沖信號數進行計算,轉化成棉網的長度,經過幾個計數周期,采集的脈沖數經累計后到達了用戶設置長度,電機停止運行,完成其他一些列動作。

由于該設備在運行過程中執行動作比較多,所以在程序設計時采用了步進指令來完成這些動作,一個步進指令必須執行三個任務:

1、驅動輸出線圈

2、指定轉移條件

3、指定步進點的控制權要轉移給那一個步進點。

下面是設備控制程序部分步進指令

STL S0 步進從初始狀態S0開始

LDI X25 空管檢測,無空管及X25=OFF 轉移到S20步進點

SET S20

LD X25 空管檢測,有空管及X25=ON 轉移到S21步進點

TMR T31 延時后轉移到S21步進點

OUT M132 驅動繼電器M132

LD T31

SET S21

RET

控制動作程序利用步進指令編寫使得程序思路明確、條理清晰,在相關的動作互鎖上容易處理,設備系統調試時也容易查錯。

根據設備工藝要求控制程序具有停止、自動、調試三個工作狀態,當設備被指定在停止狀態時,除了通信程序外,其余程序都被禁止運行。當設備被指定在調試狀態下時,PLC只能運行通信程序和調試程序,此時,通過觸摸屏可以對設備動作進行單步執行,同時,當設備出現故障時,可以在調試狀態下進行故障排除。當設備被指定在自動工作狀態時,按下啟動按鈕,設備將按圖1流程圖所示進行工作。

3.3 人機界面

控制柜上人機界面可使過程可視化,智能化,方便系統調試,增強系統故障之后的恢復能力,改善系統的可維護性,降低運行成本。

根據畫面顯示信息量采用十八個畫面,各畫面之間通過觸摸鍵進行切換,同時觸摸屏上各類組件的內存單元和與PLC中數據存儲區的的單元相關聯,構成系統整體監控。根據設備工藝要求設計了參數設定、系統調試、故障信息查詢參數設定等畫面。



參數設定畫面

參數設定畫面主要是為了給現場操作人員進行設備工藝參數調節使用的,根據棉紡工藝的不同,對棉卷大小進行調節,設備運行速度調節,棉卷滾出停止位置調節,動作的快慢進行調節等。系統調試畫面是為設備調試和故障排除而設計的,通過此畫面的24個按鈕,可以對動作流程圖中的每個動作進行單步執行來進行故障排除和設備調試。故障信息查詢畫面提供了故障報警和歷史數據查找功能,一旦系統發生故障,屏上主畫面出現故障原因,點擊信息查詢按鈕故障報警畫面分析報警原因,觸摸屏提供了一個十分靈活和友好的窗口,方便現場人員的使用,增強了系統的可操作性。

在對DOP-AE10THTD65536觸摸屏進行組態設計開發過程中,運用宏指令對控制程序進行了安全保護,防止用戶對控制程序私自修改,造成事故發生,以下是部分宏指令:
$133 = (1@D1003) 將控制程序內存校驗和送給觸摸屏內部存儲器$133
IF $133 != 13877(DW) 將控制程序大小與原始控制程序內存校驗和做對比
CLRB (1@M1072) 禁止PLC運行
ENDIF

該段宏指令禁止了用戶對PLC控制程序的隨意修改,提高了設備的安全性。

4.結束語

HXFA368條并卷聯合機是集機、電、氣為一體化的自動化設備,基于臺達PLC和觸摸屏進行自動控制是整機一個很重要的組成部分,具有系統穩定、操作方便、性能可靠等特點,該設備投入運行后受到用戶的一致好評。
本文地址:http://m.qingdxww.cn/thread-45052-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

廠商推薦

  • Microchip視頻專區
  • 使用SAM-IoT Wx v2開發板演示AWS IoT Core應用程序
  • 使用Harmony3加速TCP/IP應用的開發培訓教程
  • 集成高級模擬外設的PIC18F-Q71家族介紹培訓教程
  • 探索PIC16F13145 MCU系列——快速概覽
  • 貿澤電子(Mouser)專區

相關視頻

關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 日日噜噜噜夜夜爽爽狠狠| 亚洲天堂视频一区| 四虎影院观看视频在线观看| 在线观看香蕉视频| 国产三区在线成人AV| 免费色片播放器| 真实处破女全过程完免费观看| 午夜精品久久久久久毛片| 亚洲国产精品国产自在在线| 四虎性| 校草被揉捏裆部呻吟视频| 成年视频xxxxxx在线| 十分钟免费看完整视频| 亚洲夜夜骑| 日韩精品在线免费观看| 四虎精品成在线播放| 宅男噜噜噜66一区二区| 国产亚洲人成在线视频 | 亚洲精品在线观看视频| 在线成人小视频| 久久国产影院| 欧美人成网| 欧洲国产成人精品91铁牛tv| 亚洲乱码国产一区网址| 在醉酒熟睡夫面前侵犯我在线播放 | 一个人看的www网站| 国产亚洲AV无码成人网站| 婷婷综合久久狠狠色| 亚洲春色在线视频| 亚洲国产三级在线观看| 尤物在线网址| 欧美性猛交AAA片免费观看| 三级黄色网| 天天看片夜夜爽| 一二三四视频在线6 1免费观看| 国产亚洲精品网站在线视频| 中文字幕国产在线观看| 日本视频播放免费线上观看| 中文在线最新版天堂bt| asian极品呦女xx农村| 无码国产伦一区二区三区视频 |