以臺達(dá)PLC和觸摸屏為控制核心,通過與變頻器、傳感器和電磁閥構(gòu)成高效、可靠、先進(jìn)的控制系統(tǒng),用 PLC實(shí)現(xiàn)對電磁閥及變頻器的控制,利用觸摸屏對工作過程進(jìn)行實(shí)時監(jiān)視、數(shù)據(jù)分析及故障監(jiān)控,使HXFA368型條并卷聯(lián)合機(jī)具有自動化水平先進(jìn)和生產(chǎn)效率高等特點(diǎn)。 1、引言 HXFA368型條并卷聯(lián)合機(jī)在紡紗的整個過程中是個瓶頸環(huán)節(jié),一旦出現(xiàn)問題,后邊整個生產(chǎn)過程就無法進(jìn)行,所以要求設(shè)備控制系統(tǒng)穩(wěn)定、性能可靠、使用方便和自動化程度高等特點(diǎn)。該控制系統(tǒng)將可編程序控制器(PLC)運(yùn)算速度高、指令豐富、功能強(qiáng)大、可靠性高和抗干擾能力強(qiáng)等特點(diǎn)與觸摸屏操作簡單、功能強(qiáng)大、界面友好直觀的特點(diǎn)結(jié)合在一起使用,使該系統(tǒng)具有很好的人機(jī)交互功能,在生產(chǎn)應(yīng)用中取得很好的效果。 2、工藝流程及硬件結(jié)構(gòu)設(shè)計 HXFA368條并卷聯(lián)合機(jī)主要由成卷部分、牽伸部分、電氣控制柜組成,結(jié)構(gòu)簡潔緊湊,在紡織備中起著承上啟下的作用,其部分工作流程見圖1: 圖1工作流程圖 系統(tǒng)采用中達(dá)電通公司DVP-60ES00R主機(jī)和DVP32XP(擴(kuò)展模塊)系列可編程控制器作為中心控制單元,輸入點(diǎn)數(shù)52點(diǎn),輸出點(diǎn)數(shù)40點(diǎn),共計92點(diǎn)。操作顯示單元選用中達(dá)電通公司DOP-AE10THTD65536系列觸摸屏,電機(jī)驅(qū)動選用中達(dá)電通公司VFD110B43A系列變頻器控制。 在設(shè)備上共安裝48個傳感器和8個限位開關(guān),其主要作用是負(fù)責(zé)各動作的定位、棉條有無的檢測和脈沖信號的采樣,傳感器的輸出信號都為開關(guān)量,以常開或常閉觸點(diǎn)接入控制器的輸入端子,選用24v直流電磁閥,直接用PLC的各輸出點(diǎn)驅(qū)動電磁閥。設(shè)備通過一個電機(jī)和10個氣缸完成系統(tǒng)機(jī)電氣一體化控制,達(dá)到了設(shè)備的工藝要求。 3、系統(tǒng)軟件設(shè)計 系統(tǒng)設(shè)計軟件流程圖如圖2所示。 圖2:程序流程圖 3.1 系統(tǒng)初始化 每套控制程序初始化都是必需的,每一次PLC上電或?qū)LC強(qiáng)制復(fù)位都要初始化,主要對在程序中使用的各種計數(shù)器、定時器、寄存器等進(jìn)行復(fù)位和設(shè)置,同時保留上次運(yùn)行需要記憶的各種數(shù)據(jù),完成運(yùn)行前的各項準(zhǔn)備工作。 3.2 工作程序 工作程序由通信程序、計數(shù)程序和步進(jìn)程序等組成,下面對各部分進(jìn)行陳述。 通信程序采用MODBUS通信協(xié)議來完成PLC與變頻器之間數(shù)據(jù)的傳輸,MODBUS通信協(xié)議指令如下: LD M1200 MOV H86 D1120 設(shè)置通訊格式 SET M1120 通訊格式保持 MOV K100 D1129 通訊時間超時設(shè)定 LD M1129 SET M1122 置位送信要求 LDP M1012 MODRD K1 H2101 D40 將D40所存數(shù)據(jù)寫入變頻器地址H2101 LD M1127 接收完畢 RST M1127 設(shè)備運(yùn)行速度經(jīng)計算轉(zhuǎn)化成頻率,系統(tǒng)軟件通過MODWD指令將轉(zhuǎn)化后的頻率寫入變頻器地址,最后由變頻器驅(qū)動變頻電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)來拖動設(shè)備運(yùn)行,另外通過MODRD指令讀取變頻器的運(yùn)行狀態(tài)(溫度、頻率、電流)數(shù)據(jù),通過觸摸屏顯示出來,以便用戶對變頻器運(yùn)行狀態(tài)的查詢,通過變頻器溫度、頻率、電流等數(shù)據(jù)判斷變頻器及設(shè)備運(yùn)行是否正常,及時對設(shè)備進(jìn)行維護(hù),達(dá)到安全生產(chǎn)。 計數(shù)程序主要是對計數(shù)傳感器采集的脈沖信號進(jìn)行處理,通過高速計數(shù)器C235來記錄脈沖信號,每經(jīng)過一個計數(shù)周期后就將C235所記錄的脈沖信號數(shù)進(jìn)行計算,轉(zhuǎn)化成棉網(wǎng)的長度,經(jīng)過幾個計數(shù)周期,采集的脈沖數(shù)經(jīng)累計后到達(dá)了用戶設(shè)置長度,電機(jī)停止運(yùn)行,完成其他一些列動作。 由于該設(shè)備在運(yùn)行過程中執(zhí)行動作比較多,所以在程序設(shè)計時采用了步進(jìn)指令來完成這些動作,一個步進(jìn)指令必須執(zhí)行三個任務(wù): 1、驅(qū)動輸出線圈 2、指定轉(zhuǎn)移條件 3、指定步進(jìn)點(diǎn)的控制權(quán)要轉(zhuǎn)移給那一個步進(jìn)點(diǎn)。 下面是設(shè)備控制程序部分步進(jìn)指令 STL S0 步進(jìn)從初始狀態(tài)S0開始 LDI X25 空管檢測,無空管及X25=OFF 轉(zhuǎn)移到S20步進(jìn)點(diǎn) SET S20 LD X25 空管檢測,有空管及X25=ON 轉(zhuǎn)移到S21步進(jìn)點(diǎn) TMR T31 延時后轉(zhuǎn)移到S21步進(jìn)點(diǎn) OUT M132 驅(qū)動繼電器M132 LD T31 SET S21 RET 控制動作程序利用步進(jìn)指令編寫使得程序思路明確、條理清晰,在相關(guān)的動作互鎖上容易處理,設(shè)備系統(tǒng)調(diào)試時也容易查錯。 根據(jù)設(shè)備工藝要求控制程序具有停止、自動、調(diào)試三個工作狀態(tài),當(dāng)設(shè)備被指定在停止?fàn)顟B(tài)時,除了通信程序外,其余程序都被禁止運(yùn)行。當(dāng)設(shè)備被指定在調(diào)試狀態(tài)下時,PLC只能運(yùn)行通信程序和調(diào)試程序,此時,通過觸摸屏可以對設(shè)備動作進(jìn)行單步執(zhí)行,同時,當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障時,可以在調(diào)試狀態(tài)下進(jìn)行故障排除。當(dāng)設(shè)備被指定在自動工作狀態(tài)時,按下啟動按鈕,設(shè)備將按圖1流程圖所示進(jìn)行工作。 3.3 人機(jī)界面 控制柜上人機(jī)界面可使過程可視化,智能化,方便系統(tǒng)調(diào)試,增強(qiáng)系統(tǒng)故障之后的恢復(fù)能力,改善系統(tǒng)的可維護(hù)性,降低運(yùn)行成本。 根據(jù)畫面顯示信息量采用十八個畫面,各畫面之間通過觸摸鍵進(jìn)行切換,同時觸摸屏上各類組件的內(nèi)存單元和與PLC中數(shù)據(jù)存儲區(qū)的的單元相關(guān)聯(lián),構(gòu)成系統(tǒng)整體監(jiān)控。根據(jù)設(shè)備工藝要求設(shè)計了參數(shù)設(shè)定、系統(tǒng)調(diào)試、故障信息查詢參數(shù)設(shè)定等畫面。 參數(shù)設(shè)定畫面 參數(shù)設(shè)定畫面主要是為了給現(xiàn)場操作人員進(jìn)行設(shè)備工藝參數(shù)調(diào)節(jié)使用的,根據(jù)棉紡工藝的不同,對棉卷大小進(jìn)行調(diào)節(jié),設(shè)備運(yùn)行速度調(diào)節(jié),棉卷滾出停止位置調(diào)節(jié),動作的快慢進(jìn)行調(diào)節(jié)等。系統(tǒng)調(diào)試畫面是為設(shè)備調(diào)試和故障排除而設(shè)計的,通過此畫面的24個按鈕,可以對動作流程圖中的每個動作進(jìn)行單步執(zhí)行來進(jìn)行故障排除和設(shè)備調(diào)試。故障信息查詢畫面提供了故障報警和歷史數(shù)據(jù)查找功能,一旦系統(tǒng)發(fā)生故障,屏上主畫面出現(xiàn)故障原因,點(diǎn)擊信息查詢按鈕故障報警畫面分析報警原因,觸摸屏提供了一個十分靈活和友好的窗口,方便現(xiàn)場人員的使用,增強(qiáng)了系統(tǒng)的可操作性。 在對DOP-AE10THTD65536觸摸屏進(jìn)行組態(tài)設(shè)計開發(fā)過程中,運(yùn)用宏指令對控制程序進(jìn)行了安全保護(hù),防止用戶對控制程序私自修改,造成事故發(fā)生,以下是部分宏指令: $133 = (1@D1003) 將控制程序內(nèi)存校驗(yàn)和送給觸摸屏內(nèi)部存儲器$133 IF $133 != 13877(DW) 將控制程序大小與原始控制程序內(nèi)存校驗(yàn)和做對比 CLRB (1@M1072) 禁止PLC運(yùn)行 ENDIF 該段宏指令禁止了用戶對PLC控制程序的隨意修改,提高了設(shè)備的安全性。 4.結(jié)束語 HXFA368條并卷聯(lián)合機(jī)是集機(jī)、電、氣為一體化的自動化設(shè)備,基于臺達(dá)PLC和觸摸屏進(jìn)行自動控制是整機(jī)一個很重要的組成部分,具有系統(tǒng)穩(wěn)定、操作方便、性能可靠等特點(diǎn),該設(shè)備投入運(yùn)行后受到用戶的一致好評。 |