我們廠是紙品廠 機器用氣及其他手工用氣方面比較多。以前老板賺錢時啥都好說 啥都不計較,現在老板虧啊,沒辦法啥都要節省。
現有印刷 裝訂 膠膜 高周波 噴膠 臺面手工 包裝等部門要用氣,供氣設備兩臺15P活塞式空壓機,100P螺桿式空壓機一臺,3千瓦活塞式兩臺,2.2千瓦活塞式兩臺。
目前主要問題是現在單量少了,有些機器很少用。平常兩臺15P的空壓機夠用。 但是控制不了,一開就是一天一夜,老板火了。沒辦法啊車間氣管主次未分,漏氣到處是,開機師傅經常人走不關氣,不關機,漏氣啊!老板心痛啊,昨天就吧我叼了一頓。
實施方案 1 現有漏氣首先處理掉,修好。
2 整車間氣管主次分開。
3 車間分管到各部門用氣加以電磁閥控制。(車間申請,定時送氣)
4 大小空壓機一并加入系統,根據用氣量來控制各臺空壓機投入工作。(從小機開始到大機)
5 總壓機房室內降溫排風扇,干燥機,氣缸排水閥也要加入總控系統。(降溫風扇要有溫控,排水閥定時)
現在實施遇到的難題,主要是定時方面,想用一般定時器,只有10個開關定時點,有點少 車間一天正班及加班就用掉6個點。想用那種屏幕帶PLC控制,技術不到啊。三菱PLC這一塊學過一段時間還是可以搞出來,就是屏幕那一塊摸不進去。
這是本人初步規劃 ,想把此方案施加到廠里去,主要是不管用氣量多大都用相應的空壓機投入工作,可以輸送到每個指定部門用氣,不存在機器不開機是出現漏氣,不使用氣的部門管道漏氣和用氣沒有一點時間控制規范。
以上問題請各位師傅們多指點下,若有不可取的方面,請各師傅多提出點新的意見和方法,大家多學習學習。本人在廠機修兼電工工作三年已久,此方案最想用屏幕加PLC做總控制,因為要動腦筋的程度要大,相應學會的東西也會跟多。 |