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PROFIBUS-DP現場總線在磨床改造中的應用

發布時間:2011-1-28 22:36    發布者:conniede
關鍵詞: PROFIBUS-DP , 電阻 , 磨床 , 網絡
1 引言

寶鋼2050 熱軋磨輥車間裝備的數控軋輥磨床是1988 年從德國WALDR ICH SIEGEN公司引進的。使用至今其控制系統各部件已逐步老化, 不僅故障率高而且性能下降,已經嚴重影響了軋輥的磨削精度和磨削效率。為了更好地滿足軋線對軋輥質量的要求, 對磨床進行了全面改造,在這次改造中使用了目前在工業控制領域使用的PROFIBUS現場總線技術,這一技術的運用使得磨床基礎自動化系統更為簡潔實用。

2 PROFIBUS現場總線技術簡介

2.1 PROFIBUS - DP概述

PROFIBUS是近年較為流行的工業現場總線,也是目前數據傳輸率較快的一種現場總線,其最高傳輸速率可達12Mbit/s。PROFIBUS現場總線由PROFI2BUS-FMS(現場總線信息規范)、PROFIBUS-PA(過程自動化)和PROFIBUS-DP(分布式I/O)3個兼容部分組成。其中應用最廣泛的是PROFIBUS-DP總線,它是一種高速的設備級網絡,主要用于中央控制單元與分散的I/O之間的通信,PROFIBUS-DP現場總線不僅可以取代24VDC或4~20mA信號的傳輸,而且可以滿足交直流調速系統快速響應的時間要求。在這次2050磨床電氣改造中所采用的就是 PROFIBUS-DP現場總線。

2.2 PROFIBUS - DP采用的網絡協議及傳輸技術

PROFIBUS-DP采用的網絡協議是以ISO頒布的OSI標準七層參考模型為基礎,所不同的是PROFI2BUS-DP只使用了第一層(物理層)、第二層(數據鏈路層)和用戶接口,第三到七層未加描述。用戶接口規定了用戶及系統以及不同設備可調用的應用功能,并詳細說明了各種不同PROFIBUS-DP設備的設備行為。

RS - 485傳輸是PROF IBUS最常用的一種傳輸技術。這種技術的基本特征:

·網絡拓撲: 線性總線, 兩端有有源的總線終端電阻。

·傳輸速率: 916 k b it / s~12M bit/ s。

·介質: 屏蔽雙絞電纜, 也可取消屏蔽, 取決于環境條件( EMC) 。

·站點數: 每分段32 個站(不帶中繼) , 可多到127個站(帶中繼)。

·插頭連接: 使用9 針D型插頭。

2.3 PROFIBUS - DP的基本硬件配置

一個典型的PROFIBUS - DP 系統通常由以下三種類型的設備組成:

(1) 一級DP主站(DPM1 ) : 一級DP主站是中央控制器,它在預定的信息周期內與分散的站(如DP從站) 交換信息。典型的DPM1如PLC或PC。

(2) 二級DP主站(DPM2 ) : 二級DP主站是編程器、組態設備或操作面板,在DP系統組態操作時使用, 完成系統操作和監視目的。

(3) DP 從站: DP 從站是進行輸入和輸出信息采集和發送的外圍設備( I/O 設備、驅動器、閥門等)。

3 改造后磨床數控系統及其組建方法

3.1 改造后磨床數控系統的結構和硬件配置

改造后磨床的數控系統采用現場總線技術, 用一根通信電纜代替了大量的I/O電纜, 用數字化的通信代替了4~20mA /24VDC 信號, 用于實現對現場設備的控制和監測。其數控系統的組成結構如圖1所示。


                                   圖1 基于PROF IBUS - DP的磨床數控系統結構圖

整個PROFIBUS - DP網絡由11個站組成, 其DP主站采用S7 - 400可編程控制器, 該可編程控制器所采用的 CPU 412 - 2DP配備有PROF IBUS - DP通訊端口, 可以組建多達127 個站點的PROF IBUS - DP現場總線網絡。其余10個DP從站分別由ILC - 2000數控單元、ET200S分布式I/O 模塊以及全數字直流變頻器6RA70 和全數字交流驅動器611U 組成, 其中ET200S分布式I/O模塊被安裝在磨床的工件側床身、往復臺、上刀架和中央液壓系統這4個部分。212 用S7 STEP 7軟件組建磨床分布式I/O在S7 - 400 中, 不需要為現場總線編寫通訊程序, 只要通過STEP 7軟件包對DP主站和所有DP從站進行硬件組態, 統一分配地址即可。其基本步驟如下:

( 1) 對DP主站進行硬件組態組態時只要從硬件目錄表中選擇需要的電源模塊、CPU模塊(注意選擇帶有PROF IBUS - DP 網絡接口的CPU, 例如CPU 412 - 2DP) 、I/O 模塊等并將其拖到相應的槽位即可。

( 2) 對DP主站系統進行組態首先插入DP主站系統(DPMaster System), 然后從硬件目錄中選擇需要的從站模塊, 用鼠標將其拖放到DP主站系統即可。如果在硬件目錄中沒有找到所需的模塊, 就需要安裝該模塊所對應的1GSE文件, 該文件包含了從站模塊的所有信息。如果作為從站的模塊不是SIEMENS產品, 其生產廠家通常會提供該文件。

( 3) 設置各站點在PROF IBUS - DP中的地址DP主站和子站的地址可以任意指定, 只要不重復、不超出范圍即可。

由于在上述硬件組態過程中已經解決了網絡的通訊問題, 所以在編程時無須考慮通訊問題, 只要象對一臺PLC那樣對所有I/O地址編程即可。由此可見使用PROFIBUS - DP 現場總線具有“硬件分散, 軟件集中”的特點。

3.3 建立S IEMENS交直流調速器和PROF IBUS -DP之間的通訊

3.3.1  硬件連接

在這次磨床改造中使用的SIEMENS 6RA70 直流調速系統和611U交流調速系統都配有專用的PROFI2BUS - DP通訊模塊, 能夠非常方便地連接到PROFI2BUS - DP網絡, 例如CBP模板就是6RA70 和PROFI2BUS - DP連接的通訊模塊。硬件連接完成之后, 要使調速系統和PROF IBUS - DP 主站建立起通訊聯系還要對調速系統進行一系列的參數設置。

3.3.2  參數設置

參數設置中, 最關鍵的是選擇PPO類型, 即定義電文的參數和過程數據部分的字的數量。PROFI2BUS - DP提供了5種PPO類型。一類是無PKW而有2個字或6 個字PZD; 另一類是有PKW 且還有2 個字、6個字或10個字的PZD。如圖2 所示。這樣分類的目的是為了完成不同的任務, 即PKW 的傳輸和PZD的傳輸互不影響, 各自獨立工作。PPO的參數部分( PKW) 用于讀寫參數值, 過程數據部分(PZD)包含了控制字、狀態字、給定值和實際反饋值等信息。PPO類型的選擇取決于調速系統在整個網絡中所要完成的任務。除了設置PPO 類型外, 還需要設置報文的監控時間、PROF IBUS的站點地址等參數。


                                      圖2 5種PPO類型的結構定義

3.3.3  PROFIBUS - DP通訊模塊的狀態指示

完成了參數設定后, 給PLC 和調速系統送電,此時, 6RA70 的PROFIBUS通訊模塊(CBP) 上3 個發光管同時閃爍則表示通訊正常。其中紅燈表示CBP模塊的狀態正常; 黃燈表示6RA70 和CBP之間的通訊正常;

綠燈表示CBP 和PROF IBUS之間的通訊正常。而 611U則有所不同, 只有一個指示燈顯示PRO2F
IBUS通訊模塊的工作狀態, 該燈熄滅表示通訊模塊尚未被激活; 紅燈顯示表示通訊模塊已被激活, 但沒有建立通訊, 可能存在故障; 綠燈顯示則表示通訊模塊已被激活并工作正常。

3.4 安裝調試中需要注意的問題

3.4.1 PROFIBUS連接器終端電阻的正確設定

在每一個PROFIBUS - DP站點的連接器上都有一個終端電阻的選擇開關。當該站點處于整個PRO2FIBUS網絡的起點或終點時, 連接器上的電阻選擇開關必須設置在“ON”位置, 而其余的中間站點, 其連接器上的電阻選擇開關必須設置在OFF位置。如圖3所示。只有這樣才能使整個 PROF IBUS網絡正常工作。圖4是整個磨床PROF IBUS網絡終端電阻的設置圖(其中①代表電阻打開, ②代表電阻關閉) 。


                                     圖3 PROF IBUS - DP站點連接器的終端電阻選擇

3.4.2 PROFIBUS網絡數據傳輸速度的合理選擇

PROFIBUS-DP總線的數據傳輸速度最高可達12Mbit/s。但在實際使用過程中,適當的降低通訊速圖4磨床PROFIBUS網絡各個終端電阻設置圖度,可以減小干擾的影響,提高網絡的穩定性。在磨床控制系統中,我們將PROFIBUS網絡的傳輸速度設定在3Mbit/s。從實際使用的效果來看,該速度能夠很好地滿足數據交換的要求,并且穩定性較好。

4 結束語

在這次磨床電氣系統改造中, 將PROFIBUS - DP現場總線技術應用于磨床的數控系統中, 使磨床電纜數量和施工量都大為減少, 如果說從繼電器控制到PLC控制是一次控制技術的飛躍的話, 那么從集中控制到以PROFIBUS - DP 現場總線為代表的分散控制技術又是一次新的飛躍, 它具有廣泛的應用前景。
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