1 引言 隨著工業(yè)自動化程度的日益提高,可編程控制器(PLC)的使用越來越普遍。PLC使用簡單方便,故障率低,對現(xiàn)場環(huán)境要求不高。在目前的很多自控系統(tǒng)中,常常選用PLC作為現(xiàn)場級的控制設備,用于數(shù)據(jù)采集和控制;而在系統(tǒng)上位機(通常為工控機)上利用工控組態(tài)軟件來完成工業(yè)流程及控制參數(shù)的顯示,實現(xiàn)生產(chǎn)監(jiān)控和管理等功能。 某彩管廠的3條輸送線同時運行,為了完善流水線的自動化管理,廠方需要開發(fā)一個系統(tǒng),可以遠程實時監(jiān)視流水線上的物流狀況及出現(xiàn)的故障,為管理部門提供生產(chǎn)實時數(shù)據(jù)、歷史生產(chǎn)報表,提高控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性等。 2 監(jiān)控要求 A1SCPUC24-R2型PLC是生產(chǎn)線原有的控制設備,利用組態(tài)軟件對各工位站產(chǎn)量、流水線的故障端口、急停端口等進行監(jiān)控,但由于在實際生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)根據(jù)這個PLC獲得的數(shù)據(jù)對工位站顯像管數(shù)量 的監(jiān)控存在差錯,為了避免這種差錯并保證產(chǎn)量統(tǒng)計的可靠性,又采用FX0n-60MR型的PLC對生產(chǎn)線布控,在組態(tài)軟件平臺上對兩個PLC所得數(shù)據(jù)進行校核。 監(jiān)控工藝要求: (1)動態(tài)顯示:實時數(shù)據(jù)動態(tài)刷新,動畫效果。 (2)數(shù)據(jù)顯示:對四期、五期上料點的產(chǎn)量進行校核統(tǒng)計,并能手動復位;顯示每班內(nèi)累計停機時間和最近一次停機時間。 (3)報警管理:對一號、二號、三號驅(qū)動的熱保護和過載端口及四期、五期上下料急停點進行報警監(jiān)控;對各工位段產(chǎn)量實現(xiàn)不超量報警。 (4)事故診斷:在某故障端口或急停點報警時彈出對話框,操作人員根據(jù)對話框提示可以對事故進行及時處理;并記錄事故原因及故障停機時間。 (5)數(shù)據(jù)記錄:把一個班次內(nèi)累計停機時間、最近一次停機時間及每一班次的累計停機時間進行備份保存;把造成停機的事故原因作記錄。 3 硬件組成 (1)操作站 操作站主要由計算機主機、操作鍵盤、顯示屏等 組成,采用Movicon作為監(jiān)控平臺軟件。 (2)控制站 控制站采用日本三菱系列A1SCPUC24-R2(輸入、輸出點數(shù)128點)和FX0n-60MR(輸入、輸出點數(shù)60點)PLC。PLC完成實時數(shù)據(jù)的采集、邏輯運算和控制輸出與操作通信等任務。 (3)串行通訊 計算機通訊接口和三菱PLC通訊接口都是與外設進行數(shù)據(jù)傳輸?shù)腞S-232C標準串行通信口,RS-232C規(guī)定通信電纜長度限定在15 m以內(nèi),而且在電網(wǎng)環(huán)境干擾源較多時,即使通信距離較短,傳送的數(shù)據(jù)也可能丟碼或改碼,給傳輸帶來不良影響。為了克服這些問題,操作站通過抗干擾較強且能遠程傳輸?shù)腞S-422與PLC進行通信。 現(xiàn)場執(zhí)行器的動作可以通過通信電纜由PLC傳遞給操作站,操作員可在操作站上監(jiān)視和控制現(xiàn)場的流水線,并對每班的運行情況進行自動匯總、形成報表,對運行中出現(xiàn)的報警給予及時的處理。 4 組態(tài)設計 4.1畫面設計 系統(tǒng)采用Movicon作為監(jiān)控組態(tài)軟件,與PLC結(jié)合使控制系統(tǒng)變得簡單實用。該流水線監(jiān)控系統(tǒng)組態(tài)畫面主要有首頁面、主監(jiān)控界面和故障端口界面等,使操作員能夠方便地完成對流水線的全部監(jiān)控。 為了保證系統(tǒng)具有良好的安全性,給系統(tǒng)設置 了3種用戶權(quán)限:操作員、管理員和普通用戶。普通用戶只有畫面的瀏覽權(quán)限,主要用于遠程的網(wǎng)絡瀏覽;操作員有瀏覽工況、設置清除各點位的權(quán)限,但是不能退出監(jiān)控系統(tǒng);管理員具有操作員的所有權(quán)限,可以自由退出系統(tǒng),運行其它軟件。 4.2主監(jiān)控界面 該系統(tǒng)的監(jiān)控畫面主要包括工況過程的動態(tài)顯示、上料點實時/歷史的產(chǎn)量計數(shù)顯示、報警信息瀏覽畫面以及系統(tǒng)各設備的狀態(tài)信息畫面等。通過這些畫面可以完成以下功能:各個站位段顯像管數(shù)顯示、超量控制;在兩個上料點對每班產(chǎn)量進行統(tǒng)計;對每班的累計停機時間進行匯總。 每次報警都與停機事件相連,因此對每次報警進行歷史記錄;把每班的累計停機時間、每班中各次停機時間及停機原因?qū)懭胗浭卤尽?br /> 4.3故障端口界面 報警信息包含站位段超量、各個驅(qū)動的過載、熱保護端口故障、上下料端口急停等,有報警信息時啟動蜂鳴裝置。發(fā)生故障時,首先對引起流水線停產(chǎn)的故障原因進行確認,如果是故障端口報警,則及時到現(xiàn)場進行處理,若是急停報警,監(jiān)控人員可直接對報警進行確認。當報警發(fā)生后,及時彈出報警對話框,發(fā)出報警蜂鳴,同時系統(tǒng)停止正常運行,等待操作人員的處理,待操作人員處理完畢或者可以確認為誤報警后,系統(tǒng)重新投入運行。 4.4組態(tài)過程 組態(tài)過程,實質(zhì)上就是把組態(tài)畫面上的按鈕、報警、趨勢等圖形對象與現(xiàn)場的執(zhí)行設備或儀表建立連接,使操作員在操作站畫面上就可以對現(xiàn)場的執(zhí)行設備和儀表進行操作及監(jiān)視的過程。 5 結(jié)束語 還可根據(jù)系統(tǒng)報表知道出現(xiàn)停機的原因是由于設備故障還是人為操作造成,對現(xiàn)場操作人員和設備維修人員起到監(jiān)督作用;在操作室監(jiān)控的工作人員可以判斷是由于各故障端口引起的停機還是人為急停,也方便了事故責任追究。實踐表明,系統(tǒng)運行穩(wěn)定、統(tǒng)計可靠、自動化程度高,具有較好的應用前景。 |