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安科瑞企業能耗在線監測系統在紡織行業的應用

已有 300 次閱讀2024-7-29 16:33 | 企業能耗監測, 企業能源管理系統

安科瑞任心怡

摘要:為了對紡紗廠能耗情況進行量化分析,以11.52萬錠集聚紡生產線為例,介紹了工藝流程和設備配臺,統計了各工序主輔機、空調、除塵、制冷和照明等設備的總裝機功率,對生產中實際總功率進行了測試,并對各類設備額定功率占比和實測功率占比進行了分析對比,找出無效能耗產生的原因和節能技術改造的重點。提出了一系列措施,包括采用空調風機變頻控制,除塵系統和精梳吸落棉系統采用恒壓變流量系統控制,細紗機吸棉風機與單定監測系統采用關聯控制,優化集聚紡負壓風機頻率,避峰用電等。采用上述綜合節能技術措施,全年可節約用電3.194×106kW·h,實現全廠綜合節電5.7%的目標。

關鍵詞:紡紗廠;能耗;量化分析;主輔機;空調和除塵;額定功率;實測功率;吸棉風機

現代新型紡織廠不斷朝著規模大型化、設備自動化、運行高速化的方向發展。每萬錠裝機功率達到1100kW以上,具有連續運行、負荷率高的特點。空壓、空調除塵及吸落棉設備裝機功率高,用電負荷大,使實際能耗提高。在運行管理過程中,分析統計各工序設備的裝機功率和實際能耗情況,找出具有節能改造潛力的部位,采用成熟節能技術和有效管理措施,降低無效能源消耗,是企業節能增效的有效途徑。本研究根據某新建的現代化11.52萬錠集聚紡紗生產線的具體情況,通過對主輔機裝機功率統計、實際能耗測試和用能情況分析,理清紡紗車間空調除塵設備的裝機功率與實際功率比,以找出節能運行管理的重點部位,并就幾種行之有效的節能措施進行討論。

一、紡紗生產線能耗情況分析

紡紗生產線能耗情況分析紡紗車間能耗主要包括主機生產能耗、輔助空調除塵、空壓冷凍、照明能耗等。具體能耗大小與車間主機工藝配備有關,現以某11.52萬錠集聚紡生產線為例進行分析。

1.1工藝流程與設備配置

該紡紗生產線設計規模11.52萬錠,主機為新型國產設備,主要紡制中細特精梳棉紗,工藝流程和設備配置數量如下。JWF1012型往復式抓棉機(3臺)→FA103B型雙軸流開棉機(3臺)→JWF1102型單軸流開棉機(3臺)→JWF1026-160-10型多倉混棉機(4臺)→JWF1124C⁃160型單輥筒清棉機(4臺)→JWF016型異纖機(4臺)→JWF1054型除微塵機(4臺)→JWF1204B型梳棉機(50臺)→JWF1313型并條機(12臺)→JWF1383型條并卷機(6臺)→JWF1278型精梳機(35臺)→JWF1312B型并條機(12臺)→JWF1458A型粗紗機(18臺)→JWF1566JM型細紗機1200錠(96臺)→VCRO⁃E型自動絡筒機(72錠,26臺)輔助設備有清梳聯除塵系統9套,精梳吸落棉系統4套,前紡空調系統4套,細紗空調系統8套,絡筒空調系統2套。空壓機3臺,兩用一備,設計供氣量64.4Nm3/min,供氣壓力0.85MPa。車間占地面積40986m2。主車間采用輕鋼門字形結構,附房采用鋼筋混凝土框架結構。工廠地點在河南某地。

  1. 2主輔機裝機功率

按照設備銘牌統計設備裝機功率,分工序主輔機設備裝機功率匯總如表1所示。

從表1可以看出,包含制冷設備時,合計總功率13550.6kW,其中各設備裝機功率占比為:主機73.2%,空調14.0%,除塵4.2%,空壓2.1%,制冷5.0%,照明1.5%。由于近年來紡織設備自動化程度不斷提高,清梳聯工序裝機功率有較大提高。按工序計算,清梳聯工序占比10.9%,精并粗工序占比12.7%,細紗工序占比58.7%,絡筒工序占比10.1%。由于制冷設備在夏季最熱月視情況運行,按常年運行設備分類,主機設備裝機功率占比77%,空調除塵裝機占比19.1%,除主機設備外空調除塵是能源消耗大戶。

1.3主輔機實際能耗

根據紡紗各工序設備的具體特點,設備配備功率的保險系數和負荷系數都存在差異,造成設備裝機功率和實際能耗相差較大,運行中各設備的實測用電量真正體現了設備的實際能耗情況。以車間正常滿負荷生產中細特集聚紡紗為基礎,2020年1月至6月我們對車間總用電量和空調除塵系統用電量進行了實測統計,如表2所示。

從表2中用電量統計情況可知,在不開制冷機的情況下,由于主機裝機功率大,負荷系數沒有空調除塵設備的高,主機實際功率占比沒有安裝功率占比高。空調系統采用了空調溫濕度自動控制技術,車間空調系統的耗電量,正常月份仍占車間總用電量13%~13.9%,略小于裝機功率14.7%占比。除塵系統由于采用工頻運行,實耗功率占車間總電量的6.5%~6.9%,大于裝機功率4.4%的占比。在沒有開啟制冷的情況下,空調除塵用電量占車間總用電量的18.5%~20.6%,說明空調除塵系統的耗電量不可忽視,是節能運行管理的重點。為了進一步分析除塵設備和服務主機的能耗情況,對清棉、梳棉、精梳主機設備安裝功率和配套除塵設備功率進行統計,在車間主機設備全開、濾塵設備正常運行的情況下,測定對應的實耗功率,如表3所示。

從表3可以明顯看出,主機設備安裝功率比濾塵設備配套功率高,主機安裝功率占61.4%~70.8%,配套除塵設備功率占比為29.2%~38.6%。但主機實耗、功率占比只有41.3%~53.3%,負荷系數為0.374~0.435;由于除塵設備采用設計配套風機參數直接開車,除塵設備實耗功率占比為46.7%~58.7%,設備負荷系數0.791~0.983。說明濾塵設備的負荷系數很大,實耗功率占比提高,能耗較大,是節能運行管理的重點。二、主要節能措施研究

2.1空調系統節能空調系統能耗是繼主機設備后的第一大戶。

由于空調系統是按車間設備全開、設備發熱量大、夏季室外溫濕度參數高的狀態進行設計配套的。運行中多數情況車間冷負荷小于設計值,這就要求空調系統要隨著車間負荷的變化隨時進行調節,采用算法更大限度節省電耗。為分析風機變頻調速的能耗情況,以30kW軸流風機為例,進行各頻率段能耗檢測,實測能耗情況如表4所示。

從表4可以看出,頻率每降低1Hz,風機實測功率降低0.6kW~1.6kW,符合風機功率與轉速3次方呈正比的基本規律。在冬季低速運行的情況下,甚至能降到原風機能耗的50%。風機能耗雖然隨著頻率降低下降,但風機**運行頻率不宜低于35Hz,否則會大幅降低送風量和送風壓力,影響車間氣流組織和換氣。表4中35Hz~45Hz為風機設定的常規運行頻率段,在額定頻率的70%~90%之間,節能效果明顯。

  1. 2除塵系統節能

一般設計人員依據主機設備廠家提供的除塵排風量、壓力參數,適當乘以安全系數來進行除塵設備和風機風量和壓力的配備。在實際運行中多數系統呈現運行風量偏大,壓力較高的現象,造成系統無效能耗增加。從表3可以看出,除塵設備的實際能耗接近于主機設備的實耗功率,是一個不容忽視的問題。采用恒壓變流量控制自適應除塵系統,通過保證主要吸風口負壓的方法,適應不同品種、不同運行情況下除塵及吸落棉設備的高效運行,可提高濾塵系統設備綜合節能。采用恒壓變流量自適應控制系統改造,可使清梳聯除塵系統在主機正常運行的情況下主風機實耗功率下降25%以上。降低除塵吸落棉系統無用能耗,是濾塵吸落落棉系統節能改造的有效方法。另外,把控好濾塵和吸落棉等輔機設備的開關車時間,做到緊跟車間主機設備停開車,減少輔機設備無用能耗時間,杜絕電能浪費。可以采用主輔機設備聯動的形式進行聯鎖控制,通過聯鎖電路使輔機設備緊跟主機設備實現先開后停,減少輔機設備開車過早、停車過晚造成的電能浪費。以本案為例,若對清梳聯除塵及精梳吸落棉系統進行恒壓變流量改造,按表3中除塵系統實際能耗,按保守數據15%節能計算,該車間每月可節電4.5×104kW·h,全年可節電5.4×105kW·h。

2.3細紗吸棉風機節能試驗

一般細紗吸棉風機都是以50Hz額定頻率工作,無論斷頭多少,吸棉風機一直高速運行。參考細紗吸棉風機節能改造經驗,利用主機單錠監測裝置,與吸棉風機變頻器進行關聯,根據斷頭數量來控制吸棉風機的運行頻率,以達到節能降耗的目的。以1070錠118#細紗機為例,吸棉風機7.5kW,紡紗品種JC9.8tex,錠速20000r/min,落紗長度5717m。利用單錠監測裝置關聯控制吸棉風機變頻器,控制風機運行頻率,將吸棉風機最小負壓600Pa,對不同品種多臺細紗機進行試驗,日單臺用電量如表6所示。由表6可以看出,采用單錠監測關聯技術對吸棉風機進行改造后,單臺細紗機日可平均節電45.25kW·h,全車間節電4344kW·h,全年可節約用電1.52×106kW·h。

2.4集聚紡負壓風機節能試驗

細紗集聚紡負壓風機都是在最高負壓值下運行,這樣不但能耗較高,電器設備長期滿負荷運行,大大縮短了使用周期,增加了保養工作量。通過大量試驗,對負壓值作適量調整,在滿足生產工藝要求的情況下,可以降低負壓風機的運行頻率,達到減負降耗的目的。在滿足工藝生產的情況下,對兩個品種10臺集聚紡負壓風機頻率進行了調節試驗,細紗機301#~305#紡JC11.8tex,208#~212#紡JC9.8tex,具體能耗比較如表7所示。從表7可以看出,通過對集聚紡風機頻率的調節,在滿足正常生產的情況下,試驗機臺平均可實?/div>


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